脫硫增效劑
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技術(shù)背景
在眾多的煙氣脫硫技術(shù)中,濕法煙氣脫硫一直占據(jù)著主導(dǎo)地位,在世界上已建成的脫硫裝置中,濕法脫硫裝置占80%。盡管濕法脫硫技術(shù)的工藝成熟,脫硫效率高,但近年來電廠燃用煤中硫的質(zhì)量分數(shù)遠超設(shè)計值,因此,需增加噴淋層提高脫硫效率,從而使SO2出口質(zhì)量濃度達標(biāo)。但這種方法會增加電廠的投資和運行費用。研究表明,如果在濕法脫硫技術(shù)中加入一定量的LYWS脫硫增效劑,可提高脫硫效率并降低系統(tǒng)的運行費用。
LYWS脫硫增效劑的原理
LYWS脫硫增效劑由符合催化劑、表面活性劑、含羧基類鹽等成分混合而成,具有以下3方面的作用:
復(fù)合催化劑是緩沖劑,能夠緩沖吸收塔漿液pH值,增加漿液吸收SO2的能力。
含羧基類鹽可以促進SO2的溶解,能夠消耗SO2溶解產(chǎn)生的H+,使SO2轉(zhuǎn)換成亞硫酸鹽,從而繼續(xù)溶解SO2。
LYWS脫硫增效劑中的復(fù)合催化劑和高分子聚合物是固、液傳質(zhì)的促進劑,能夠提高石灰石的利用率。
LYWS脫硫增效劑添加
某電廠機組原脫硫裝置SO2設(shè)計質(zhì)量濃度為4557mg/m3(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài),下同),四層噴淋,脫硫效率為96%。在實際運行中,SO2質(zhì)量濃度遠超設(shè)計值,***高為10285mg/m3,機組平均運行負荷為215MW,SO2排放質(zhì)量濃度遠不能達標(biāo)。
LYWS脫硫增效劑濃度的確定
考慮該工程氧化風(fēng)機的出力、皮帶脫水機的出力及漿液制備系統(tǒng)的具體情況,SO2入口質(zhì)量濃度不宜超過7000mg/m3,LYWS脫硫增效劑的質(zhì)量分數(shù)為0.5‰,可保證脫硫裝置出口SO2達標(biāo)排放。
實驗內(nèi)容
實驗時間:2個星期。
添加位置:吸收塔地坑。
每天平均添加130kg脫硫增效劑。
試驗期間,在保證脫硫裝置出口SO2排放濃度達標(biāo)的情況下,可適當(dāng)停1臺或2臺漿液循環(huán)泵。
實驗結(jié)果
LYWS脫硫增效劑添加期間,機組***高負荷為323MW,***低負荷為167MW,脫硫裝置入口SO2質(zhì)量濃度***高為10285mg/m3。脫硫設(shè)施添加LYWS脫硫增效劑后,運行安全、穩(wěn)定,脫硫效率明顯提高,在運行中可停1臺、甚至2臺漿液循環(huán)泵,節(jié)能效果良好;在添加脫硫增效劑期間,成品石膏中碳酸鈣的質(zhì)量分數(shù)小于1.5%,石灰石粉節(jié)約效果顯著。
添加脫硫增效劑期間的極端運行工況見表1、表2。
表1 發(fā)電負荷***高點
機組發(fā)電負荷/MW | 入口二氧化硫質(zhì)量濃度/(mg·m-3) | 脫硫效率/% | 漿液循環(huán)泵投運數(shù)/臺 |
323 | 5601 | 95.6 | 3 |
表2 入口二氧化硫濃度***高點
機組發(fā)電負荷/MW | 入口二氧化硫質(zhì)量濃度/(mg·m-3) | 脫硫效率/% | 漿液循環(huán)泵投運數(shù)/臺 |
224 304 | 10285 10266 | 95.6 91.2 | 3 3 |
技術(shù)經(jīng)濟分析
根據(jù)上述分析,某電廠機組添加質(zhì)量分數(shù)為0.05‰的脫硫增效劑,在此基礎(chǔ)上進行技術(shù)經(jīng)濟分析。
添加成本計算依據(jù):300MW機組,二氧化硫濃度為4557mg/m3;3臺泵運行下脫硫效率為94.5%;實際運行時可停運B泵或C泵,以停運B泵進行節(jié)能分析(B泵運行電流為57A,3泵運行下增壓風(fēng)機電流由140A降低至120A,電流降低20A);脫硫增效劑添加質(zhì)量分數(shù)為0.05‰,日消耗量為130kg。增壓風(fēng)機和漿液循環(huán)泵B的主要參數(shù)見表3。
表3 增壓風(fēng)機和漿液循環(huán)泵B的主要參數(shù)
項目 | 單位 | 增壓風(fēng)機 | 漿液循環(huán)泵B |
電動機功率因數(shù) 電動機電壓 電動機效率 節(jié)約電流 電動機項數(shù) 節(jié)能 |
kV % A
Kw | 0.8 6 0.95 20 3 158.0 | 0.8 6 0.95 57 3 450.2 |
節(jié)能計算:添加脫硫增效劑后,4臺漿液循環(huán)泵僅運行3臺,每小時節(jié)能450kW·h(電動機功率560kW);增壓風(fēng)機每小時節(jié)能158kW·h,二項合計608kW/h按照0.2元/(kW·h)計算,每天節(jié)約費用2918元。
石灰石節(jié)約計算:未添加脫硫增效劑前成品石膏中碳酸鈣的質(zhì)量分數(shù)為2.6%,添加脫硫增效劑后石膏中碳酸鈣的質(zhì)量分數(shù)為1.0%,石灰石粉節(jié)約了1.6%。按設(shè)計工況(300MW)每天節(jié)約石灰石粉3.3t,石灰石粉按照100元/t計算,每天節(jié)約成本330元。
添加脫硫增效劑后每天節(jié)約成本3249元,每天添加脫硫增效劑130kg。綜合收益為389元/d。具體節(jié)能情況見表4。
某電廠機組脫硫增效劑添加添加質(zhì)量分數(shù)為0.5‰的工況下,每小時節(jié)能608kW·h,節(jié)約發(fā)電成本389元/d。
表4 具體節(jié)能情況
名稱 單位 數(shù)值 | 名稱 單位 數(shù)值 |
脫硫增效劑添加量 kg/d 130 脫硫增效劑單價 元/kg 22 脫硫增效劑支出 元/d 2860 增壓風(fēng)機每小時節(jié)能 kW·h 158 停漿液循環(huán)泵每小時節(jié)能 kW·h 450 | 廠用電成本 元/(kW·h) 0.2 節(jié)能收益 元/d 2918 日節(jié)約石灰石粉 t/d 3.3 石灰石粉單價 元/t 100 節(jié)約購買石灰石成本 元/d 330 |
技術(shù)前景
經(jīng)過運行試驗可以得出如下結(jié)論:脫硫設(shè)施添加脫硫增效劑后運行安全、穩(wěn)定,脫硫效率提升明顯,完全可以保證達標(biāo)排放,運行中可停1臺、甚至2臺漿液循環(huán)泵,節(jié)能效果好。